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模糊自動加藥監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)與應用

發(fā)布時間:2007/8/24 0:00:00 訪問次數(shù):878

長期以來電廠一直采用人工分析汽水品質(zhì),并通過人工調(diào)節(jié)加約量來進行水質(zhì)的調(diào)節(jié)。人工操作由于操作有間隔,難以實現(xiàn)連續(xù)控制,而且人工操作方式又與化學分析人員的熟練程度、化驗技術(shù)和經(jīng)驗息息相關(guān)。隨著高參數(shù)、大容量機組的迅速發(fā)展及電廠管理水平的不斷提高,人們對發(fā)電機組汽車指標的分析及加藥系統(tǒng)的自動控制提出了更高的要求。如要將參數(shù)送入伍 廠DCS網(wǎng)絡或MIS管理系統(tǒng),實現(xiàn)無人值守,傳統(tǒng)火電廠的化學監(jiān)督管理方法已經(jīng)遠遠不能滿足高運行質(zhì)量的要求。再加上各個電廠對于人員編制進行限制,因而提高電廠化學車間自動化水平已成為一個迫切的要求。為改變這一現(xiàn)狀,人們進行了很多嘗試并取得了一定的效果。但由于被控對象的延遲時間長,干擾因素多,很容易造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,進而使得控制系統(tǒng)的設計變得很困難。針對這種情況,研究開發(fā)模糊變頻自動加藥監(jiān)控系統(tǒng),經(jīng)現(xiàn)場應用,控制效果良好。
1 控制系統(tǒng)的組成
1.1 硬件組成
考慮到可靠性、運行速度和操作方便性等因素,選用PIII1G的工控機IPC作為系統(tǒng)主機。同時為方便管理人員的操作,采用了觸模式屏幕設計,同時采用RS485轉(zhuǎn)換器進行數(shù)據(jù)通信。根據(jù)現(xiàn)場情況選用了iG5系列變頻器、PC7486數(shù)據(jù)采集卡,并配以計量泵、化學測量儀表等,從而組成了完整的控制系統(tǒng)。模糊變頻加藥系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。




1.2 系統(tǒng)軟件
系統(tǒng)軟件平臺采用Windows2000,選用力控組態(tài)軟件Forcecontrol 2.6WWW版開發(fā)監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集軟件(SCADA)、圖形界面(GUI)以及建立分布式實時數(shù)據(jù)庫(DB),并通過Web發(fā)布數(shù)據(jù)。在控制算法上,采用美國NI公司推出的圖形化編程軟件LabVIEW提供的模糊邏輯工具箱構(gòu)建模糊控制器,并通過與組態(tài)軟件進行數(shù)據(jù)共享實現(xiàn)實時協(xié)調(diào)控制。
2 模糊控制算法的實現(xiàn)
一般情況下,人們用一階慣性環(huán)節(jié)加純延心遲來表示電廠給水加藥過程。但由于系統(tǒng)存在放大的時滯性,且干擾因素多,常規(guī)的PID算法不易得到理想的控制效果。為此提出了將模糊控制應用于變頻加藥控制系統(tǒng)的設計方案。

2.1 LabVIEW模糊邏輯工具箱簡介
美國NI公司推出的LabVIEW語言是一個開放的開發(fā)環(huán)境,使用圖標代替文本代碼合建應用程序。它擁有大量的與其它應用程序進行通信的VI庫,通過ActiveX、DDE和SQL連接其它Windows應用程序,從而集成為用戶的應用程序。LabVIEW提供的模糊邏輯工具箱主要用于在工業(yè)過程控制及專家系統(tǒng)中設計基于規(guī)則的模糊控制器。它由以下四個子控制器VI組成:(1)模糊邏輯控制器VI。它提供友好的人機交互界面,由模糊隸屬函數(shù)編輯器、模糊規(guī)則庫編輯器和輸入輸出性能測試三部分組成。隸屬函數(shù)編輯器提供了一個友好的人機交互環(huán)境,用來設計和修改模糊推理系統(tǒng)中各語言變量對奕的隸屬函數(shù)的相關(guān)參數(shù),如隸屬函數(shù)形狀、范圍、論域大小等。規(guī)則庫編輯器將輸入的各語言變量自動匹配,設計時只需選擇相應的輸出語言變量和權(quán)值,就可建立基于“IF…THEN…”格式的規(guī)則庫。設計者可以進行輸入輸出性能測試,觀察指定輸入條件下所用的規(guī)則和最終的輸出結(jié)果。(2)加載模糊控制器VI。通過該控制器將存于擴展名為.fc的文件中的所有模糊控制器參數(shù)加載到模糊控制器VI中。(3)模糊控制器VI。它可以將設計好的模糊控制器作為一個功能模塊添加到LabVIEW框圖程序中。每個控制器的輸入量最多為四個,輸出量為一個。(4)測試模糊控制器VI。它用于測試模糊控制器的基性能。
2.2 模糊控制器的設計
下面以給水加氨為例說明模糊控制器的設計及實現(xiàn),F(xiàn)場控制系統(tǒng)通過在線儀表采集給水的pH值,經(jīng)過處理后得到模糊控制器的輸入語言偏差E和偏差變化率ΔE。偏差E=PV-SP,偏差變化率ΔE=(En-En-1)/T,其中SP為設定值,PV為過程測量值,T為采樣周期。國家標準中規(guī)定電廠給水的水質(zhì)要求為:在無銅系統(tǒng)中,給水PH值控制指標一般為8.8~9.5;在有銅系統(tǒng)中, 給水PH值控制指標一般為8.8~9.2。因此控制系統(tǒng)的設計應遵循這一規(guī)定,也就是當pH值在這個范圍內(nèi)變化時,模糊控制器不輸出信號到變頻器,加藥泵按原工作狀態(tài)運行。例如,根據(jù)現(xiàn)場情況本系統(tǒng)選用前一標準,設計中以pH的設定值SP為9.15。這樣,當偏差變化率ΔE=0、偏差E在區(qū)間[-0.3,0.3]內(nèi)變化時,模糊控制器的輸出為0,不用調(diào)節(jié)加藥泵。這樣可以減小模糊控制器輸出穩(wěn)態(tài)誤差的影響。
經(jīng)過對被控對象特性的分析及征求專家和操作人員的意見后,運行模糊邏輯控制器VI,設置輸入、輸出變量的語言值和相應的隸屬函數(shù)類型。在模糊規(guī)則編輯器中確定以“IF…THEN…”形式表示的模糊控制規(guī)則,并給每條規(guī)則設置適合的權(quán)值。根據(jù)加藥控制系統(tǒng)的特點,在此選取重心法作為反模糊化方法。而后在性能分析器中驗證控制規(guī)則是否完備、是否有規(guī)則沖突,以便對控制器的結(jié)構(gòu)進行必要的修改和完善。根據(jù)控制系統(tǒng)的性能要求,對整個模糊控制器的輸出特性進行測試。當測試完畢后,將設好的模糊控制器保存于數(shù)據(jù)文件pH.fc中。模糊控

長期以來電廠一直采用人工分析汽水品質(zhì),并通過人工調(diào)節(jié)加約量來進行水質(zhì)的調(diào)節(jié)。人工操作由于操作有間隔,難以實現(xiàn)連續(xù)控制,而且人工操作方式又與化學分析人員的熟練程度、化驗技術(shù)和經(jīng)驗息息相關(guān)。隨著高參數(shù)、大容量機組的迅速發(fā)展及電廠管理水平的不斷提高,人們對發(fā)電機組汽車指標的分析及加藥系統(tǒng)的自動控制提出了更高的要求。如要將參數(shù)送入伍 廠DCS網(wǎng)絡或MIS管理系統(tǒng),實現(xiàn)無人值守,傳統(tǒng)火電廠的化學監(jiān)督管理方法已經(jīng)遠遠不能滿足高運行質(zhì)量的要求。再加上各個電廠對于人員編制進行限制,因而提高電廠化學車間自動化水平已成為一個迫切的要求。為改變這一現(xiàn)狀,人們進行了很多嘗試并取得了一定的效果。但由于被控對象的延遲時間長,干擾因素多,很容易造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,進而使得控制系統(tǒng)的設計變得很困難。針對這種情況,研究開發(fā)模糊變頻自動加藥監(jiān)控系統(tǒng),經(jīng)現(xiàn)場應用,控制效果良好。
1 控制系統(tǒng)的組成
1.1 硬件組成
考慮到可靠性、運行速度和操作方便性等因素,選用PIII1G的工控機IPC作為系統(tǒng)主機。同時為方便管理人員的操作,采用了觸模式屏幕設計,同時采用RS485轉(zhuǎn)換器進行數(shù)據(jù)通信。根據(jù)現(xiàn)場情況選用了iG5系列變頻器、PC7486數(shù)據(jù)采集卡,并配以計量泵、化學測量儀表等,從而組成了完整的控制系統(tǒng)。模糊變頻加藥系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。




1.2 系統(tǒng)軟件
系統(tǒng)軟件平臺采用Windows2000,選用力控組態(tài)軟件Forcecontrol 2.6WWW版開發(fā)監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集軟件(SCADA)、圖形界面(GUI)以及建立分布式實時數(shù)據(jù)庫(DB),并通過Web發(fā)布數(shù)據(jù)。在控制算法上,采用美國NI公司推出的圖形化編程軟件LabVIEW提供的模糊邏輯工具箱構(gòu)建模糊控制器,并通過與組態(tài)軟件進行數(shù)據(jù)共享實現(xiàn)實時協(xié)調(diào)控制。
2 模糊控制算法的實現(xiàn)
一般情況下,人們用一階慣性環(huán)節(jié)加純延心遲來表示電廠給水加藥過程。但由于系統(tǒng)存在放大的時滯性,且干擾因素多,常規(guī)的PID算法不易得到理想的控制效果。為此提出了將模糊控制應用于變頻加藥控制系統(tǒng)的設計方案。

2.1 LabVIEW模糊邏輯工具箱簡介
美國NI公司推出的LabVIEW語言是一個開放的開發(fā)環(huán)境,使用圖標代替文本代碼合建應用程序。它擁有大量的與其它應用程序進行通信的VI庫,通過ActiveX、DDE和SQL連接其它Windows應用程序,從而集成為用戶的應用程序。LabVIEW提供的模糊邏輯工具箱主要用于在工業(yè)過程控制及專家系統(tǒng)中設計基于規(guī)則的模糊控制器。它由以下四個子控制器VI組成:(1)模糊邏輯控制器VI。它提供友好的人機交互界面,由模糊隸屬函數(shù)編輯器、模糊規(guī)則庫編輯器和輸入輸出性能測試三部分組成。隸屬函數(shù)編輯器提供了一個友好的人機交互環(huán)境,用來設計和修改模糊推理系統(tǒng)中各語言變量對奕的隸屬函數(shù)的相關(guān)參數(shù),如隸屬函數(shù)形狀、范圍、論域大小等。規(guī)則庫編輯器將輸入的各語言變量自動匹配,設計時只需選擇相應的輸出語言變量和權(quán)值,就可建立基于“IF…THEN…”格式的規(guī)則庫。設計者可以進行輸入輸出性能測試,觀察指定輸入條件下所用的規(guī)則和最終的輸出結(jié)果。(2)加載模糊控制器VI。通過該控制器將存于擴展名為.fc的文件中的所有模糊控制器參數(shù)加載到模糊控制器VI中。(3)模糊控制器VI。它可以將設計好的模糊控制器作為一個功能模塊添加到LabVIEW框圖程序中。每個控制器的輸入量最多為四個,輸出量為一個。(4)測試模糊控制器VI。它用于測試模糊控制器的基性能。
2.2 模糊控制器的設計
下面以給水加氨為例說明模糊控制器的設計及實現(xiàn)。現(xiàn)場控制系統(tǒng)通過在線儀表采集給水的pH值,經(jīng)過處理后得到模糊控制器的輸入語言偏差E和偏差變化率ΔE。偏差E=PV-SP,偏差變化率ΔE=(En-En-1)/T,其中SP為設定值,PV為過程測量值,T為采樣周期。國家標準中規(guī)定電廠給水的水質(zhì)要求為:在無銅系統(tǒng)中,給水PH值控制指標一般為8.8~9.5;在有銅系統(tǒng)中, 給水PH值控制指標一般為8.8~9.2。因此控制系統(tǒng)的設計應遵循這一規(guī)定,也就是當pH值在這個范圍內(nèi)變化時,模糊控制器不輸出信號到變頻器,加藥泵按原工作狀態(tài)運行。例如,根據(jù)現(xiàn)場情況本系統(tǒng)選用前一標準,設計中以pH的設定值SP為9.15。這樣,當偏差變化率ΔE=0、偏差E在區(qū)間[-0.3,0.3]內(nèi)變化時,模糊控制器的輸出為0,不用調(diào)節(jié)加藥泵。這樣可以減小模糊控制器輸出穩(wěn)態(tài)誤差的影響。
經(jīng)過對被控對象特性的分析及征求專家和操作人員的意見后,運行模糊邏輯控制器VI,設置輸入、輸出變量的語言值和相應的隸屬函數(shù)類型。在模糊規(guī)則編輯器中確定以“IF…THEN…”形式表示的模糊控制規(guī)則,并給每條規(guī)則設置適合的權(quán)值。根據(jù)加藥控制系統(tǒng)的特點,在此選取重心法作為反模糊化方法。而后在性能分析器中驗證控制規(guī)則是否完備、是否有規(guī)則沖突,以便對控制器的結(jié)構(gòu)進行必要的修改和完善。根據(jù)控制系統(tǒng)的性能要求,對整個模糊控制器的輸出特性進行測試。當測試完畢后,將設好的模糊控制器保存于數(shù)據(jù)文件pH.fc中。模糊控

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