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易控(INSPEC)組態(tài)軟件在紙漿模塑成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2008/5/28 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):644

摘要:
  系統(tǒng)的硬件配置和功能設(shè)計(jì)。利用pid自整定功能實(shí)現(xiàn)真空泵恒負(fù)壓控制。利用易控(inspec)實(shí)現(xiàn)成型機(jī)生產(chǎn)的在線監(jiān)控,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量并生成報(bào)表。實(shí)踐表明,該系統(tǒng)的成功解決了目前紙漿模塑生產(chǎn)中負(fù)壓波動(dòng)大、耗能大、廢品率高的問(wèn)題,提高了工作效率,節(jié)省了資源,降低了生產(chǎn)成本,具有很好推廣價(jià)值
。
關(guān)鍵詞:紙漿模塑成型機(jī);易控(inspec);恒定負(fù)壓;監(jiān)控系統(tǒng)
  
引言

紙漿模塑工藝在我國(guó)最早應(yīng)用于紙餐盒、紙托盤(pán)的生產(chǎn),現(xiàn)已越來(lái)越廣泛的應(yīng)用于儀器儀表、家用電器等進(jìn)出口產(chǎn)品的包裝中。紙漿模塑制品是一種新型的環(huán)保包裝材料,具有可重復(fù)回收利用、生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保、生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。紙漿模塑制品的生產(chǎn)以廢紙或紙漿為原材料,經(jīng)過(guò)調(diào)漿碎漿、成型、烘干、整型等工序,成為具有環(huán)保、防震、防水性能的優(yōu)質(zhì)包裝產(chǎn)品。

為了能在低值的紙制制品生產(chǎn)中獲取最大的效益,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高整個(gè)紙漿模塑生產(chǎn)線的生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量管理水平,通過(guò)對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造和效能優(yōu)化,真正實(shí)現(xiàn)了全套生產(chǎn)線各個(gè)系統(tǒng)的集中自動(dòng)控制。本文將針對(duì)生產(chǎn)線中重要的成型工序的控制進(jìn)行重點(diǎn)敘述。
  
1紙漿模塑成型機(jī)生產(chǎn)過(guò)程分析

成型工序由水環(huán)真空泵、真空泵供水泵、空氣壓縮機(jī)、空氣干燥機(jī)、成型機(jī)等組成。成型機(jī)的作用是利用負(fù)壓將配制好的紙漿吸附在紙漿模具上,經(jīng)過(guò)壓模、脫水處理,利用正壓使產(chǎn)品從模具上脫落,然后進(jìn)入下一工序。在生產(chǎn)過(guò)程中,成型機(jī)對(duì)負(fù)壓穩(wěn)定性要求較高,一般需要負(fù)壓維持在-0.05mpa—-0.06mpa之間。負(fù)壓越低,成型機(jī)的模具吸附的紙漿越少,造成產(chǎn)品的厚度過(guò)薄,廢品率增加;負(fù)壓越高,一方面容易造成模具堵塞,影響正常生產(chǎn),另一方面使得產(chǎn)品的厚度過(guò)厚,浪費(fèi)了紙漿和電能。由于成型機(jī)的數(shù)量已構(gòu)成一定的規(guī)模,所以采用集中供應(yīng)負(fù)壓的方式。所需負(fù)壓由兩組真空泵組產(chǎn)生,一組真空泵組包括一臺(tái)真空泵供水泵、一臺(tái)水環(huán)式真空泵。原有的控制系統(tǒng)全部采用接觸器、繼電器等手工操作方式。兩組真空泵組獨(dú)立控制,工頻運(yùn)行,不僅控制方式缺乏靈活性,而且負(fù)壓波動(dòng)也比較大,廢品率較高。每臺(tái)成型機(jī)之間的生產(chǎn)相對(duì)獨(dú)立,因生產(chǎn)品種的不同,需要設(shè)定不同的工藝參數(shù),由人工記錄生產(chǎn)量并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

為了保證負(fù)壓供應(yīng)的穩(wěn)定,我們利用plc和變頻器對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行了改造,采用plc的自整定pid功能,簡(jiǎn)單方便的實(shí)現(xiàn)了真空泵組的自動(dòng)切換和自動(dòng)變頻控制。同時(shí)采用modbus總線技術(shù)與上位機(jī)易控(inspec)組態(tài)軟件通信,不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化實(shí)時(shí)監(jiān)控,而且能夠自動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、提供報(bào)表及打印功能。
  
2成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主要包括上位機(jī)組態(tài)界面、通信協(xié)議、plc控制系統(tǒng)三部分。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。組態(tài)軟件選用北京九思易自動(dòng)化軟件有限公司開(kāi)發(fā)的易控(inspec)。易控(inspec)軟件能夠支持同時(shí)與不同的plc設(shè)備的通信。

2.1成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)設(shè)計(jì)及通信協(xié)議

利用易控(inspec)組態(tài)軟件設(shè)計(jì)上位機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)控畫(huà)面,如圖2所示。通過(guò)動(dòng)畫(huà)模擬實(shí)時(shí)的生產(chǎn)狀況,使系統(tǒng)便于觀察和操作;配制好數(shù)據(jù)庫(kù)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存重要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、生成實(shí)時(shí)曲線、統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、打印報(bào)表;當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí),會(huì)彈出報(bào)警畫(huà)面,自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)并提示相關(guān)處理操作。

上位機(jī)與不同類(lèi)型的plc之間的通信采用不同的通信通道,本系統(tǒng)設(shè)置了1通道與臺(tái)達(dá)plc通信,2通道與艾默生plc通信;同種類(lèi)型的plc之間采用尋址的方式來(lái)區(qū)分,8臺(tái)成型機(jī)分別對(duì)應(yīng)1~8的地址;總線選用modbusrtu模式,plc通信端口的設(shè)置要與上位機(jī)通信端口的設(shè)置保持一致。
  
2.2真空泵變頻控制硬件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)保留了原有的手動(dòng)控制,方便在系統(tǒng)的測(cè)試、維修期間,或者在自動(dòng)控制出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),作為后備功能啟用。真空泵組的手動(dòng)控制和自動(dòng)控制由手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)來(lái)選擇。為了節(jié)省成本,在自動(dòng)控制模式下,采用一臺(tái)變頻器控制兩臺(tái)電動(dòng)機(jī),變頻器根據(jù)需要在兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)之間進(jìn)行切換。由plc控制電動(dòng)機(jī)的啟停操作。在負(fù)壓罐的輸出管道上,安裝有負(fù)壓傳感器,用于獲得實(shí)際的負(fù)壓壓力。將測(cè)得的負(fù)壓壓力與給定的目標(biāo)值進(jìn)行比較,通過(guò)pid計(jì)算得到變頻器的輸出頻率。整套裝置組成了一個(gè)完整的閉環(huán)控制系統(tǒng),能夠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的需要,自動(dòng)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的輸出功率,從而達(dá)到穩(wěn)定負(fù)壓壓力,節(jié)約能源和原材料的目的。

控制系統(tǒng)的硬件配置包括:臺(tái)安n2系列220v/440v22kw變頻器1臺(tái)、艾默生ec20系列可編程控制器(plc)、艾默生ec20系列8ad模塊、艾默生ec20系列4da模塊、負(fù)壓傳感器、以及空氣開(kāi)關(guān)、斷路器、防雷器等系統(tǒng)保護(hù)性器件

摘要:
  系統(tǒng)的硬件配置和功能設(shè)計(jì)。利用pid自整定功能實(shí)現(xiàn)真空泵恒負(fù)壓控制。利用易控(inspec)實(shí)現(xiàn)成型機(jī)生產(chǎn)的在線監(jiān)控,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量并生成報(bào)表。實(shí)踐表明,該系統(tǒng)的成功解決了目前紙漿模塑生產(chǎn)中負(fù)壓波動(dòng)大、耗能大、廢品率高的問(wèn)題,提高了工作效率,節(jié)省了資源,降低了生產(chǎn)成本,具有很好推廣價(jià)值

關(guān)鍵詞:紙漿模塑成型機(jī);易控(inspec);恒定負(fù)壓;監(jiān)控系統(tǒng)
  
引言

紙漿模塑工藝在我國(guó)最早應(yīng)用于紙餐盒、紙托盤(pán)的生產(chǎn),現(xiàn)已越來(lái)越廣泛的應(yīng)用于儀器儀表、家用電器等進(jìn)出口產(chǎn)品的包裝中。紙漿模塑制品是一種新型的環(huán)保包裝材料,具有可重復(fù)回收利用、生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保、生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。紙漿模塑制品的生產(chǎn)以廢紙或紙漿為原材料,經(jīng)過(guò)調(diào)漿碎漿、成型、烘干、整型等工序,成為具有環(huán)保、防震、防水性能的優(yōu)質(zhì)包裝產(chǎn)品。

為了能在低值的紙制制品生產(chǎn)中獲取最大的效益,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高整個(gè)紙漿模塑生產(chǎn)線的生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量管理水平,通過(guò)對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造和效能優(yōu)化,真正實(shí)現(xiàn)了全套生產(chǎn)線各個(gè)系統(tǒng)的集中自動(dòng)控制。本文將針對(duì)生產(chǎn)線中重要的成型工序的控制進(jìn)行重點(diǎn)敘述。
  
1紙漿模塑成型機(jī)生產(chǎn)過(guò)程分析

成型工序由水環(huán)真空泵、真空泵供水泵、空氣壓縮機(jī)、空氣干燥機(jī)、成型機(jī)等組成。成型機(jī)的作用是利用負(fù)壓將配制好的紙漿吸附在紙漿模具上,經(jīng)過(guò)壓模、脫水處理,利用正壓使產(chǎn)品從模具上脫落,然后進(jìn)入下一工序。在生產(chǎn)過(guò)程中,成型機(jī)對(duì)負(fù)壓穩(wěn)定性要求較高,一般需要負(fù)壓維持在-0.05mpa—-0.06mpa之間。負(fù)壓越低,成型機(jī)的模具吸附的紙漿越少,造成產(chǎn)品的厚度過(guò)薄,廢品率增加;負(fù)壓越高,一方面容易造成模具堵塞,影響正常生產(chǎn),另一方面使得產(chǎn)品的厚度過(guò)厚,浪費(fèi)了紙漿和電能。由于成型機(jī)的數(shù)量已構(gòu)成一定的規(guī)模,所以采用集中供應(yīng)負(fù)壓的方式。所需負(fù)壓由兩組真空泵組產(chǎn)生,一組真空泵組包括一臺(tái)真空泵供水泵、一臺(tái)水環(huán)式真空泵。原有的控制系統(tǒng)全部采用接觸器、繼電器等手工操作方式。兩組真空泵組獨(dú)立控制,工頻運(yùn)行,不僅控制方式缺乏靈活性,而且負(fù)壓波動(dòng)也比較大,廢品率較高。每臺(tái)成型機(jī)之間的生產(chǎn)相對(duì)獨(dú)立,因生產(chǎn)品種的不同,需要設(shè)定不同的工藝參數(shù),由人工記錄生產(chǎn)量并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

為了保證負(fù)壓供應(yīng)的穩(wěn)定,我們利用plc和變頻器對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行了改造,采用plc的自整定pid功能,簡(jiǎn)單方便的實(shí)現(xiàn)了真空泵組的自動(dòng)切換和自動(dòng)變頻控制。同時(shí)采用modbus總線技術(shù)與上位機(jī)易控(inspec)組態(tài)軟件通信,不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化實(shí)時(shí)監(jiān)控,而且能夠自動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、提供報(bào)表及打印功能。
  
2成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主要包括上位機(jī)組態(tài)界面、通信協(xié)議、plc控制系統(tǒng)三部分。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。組態(tài)軟件選用北京九思易自動(dòng)化軟件有限公司開(kāi)發(fā)的易控(inspec)。易控(inspec)軟件能夠支持同時(shí)與不同的plc設(shè)備的通信。

2.1成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)設(shè)計(jì)及通信協(xié)議

利用易控(inspec)組態(tài)軟件設(shè)計(jì)上位機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)控畫(huà)面,如圖2所示。通過(guò)動(dòng)畫(huà)模擬實(shí)時(shí)的生產(chǎn)狀況,使系統(tǒng)便于觀察和操作;配制好數(shù)據(jù)庫(kù)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存重要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、生成實(shí)時(shí)曲線、統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、打印報(bào)表;當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí),會(huì)彈出報(bào)警畫(huà)面,自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)并提示相關(guān)處理操作。

上位機(jī)與不同類(lèi)型的plc之間的通信采用不同的通信通道,本系統(tǒng)設(shè)置了1通道與臺(tái)達(dá)plc通信,2通道與艾默生plc通信;同種類(lèi)型的plc之間采用尋址的方式來(lái)區(qū)分,8臺(tái)成型機(jī)分別對(duì)應(yīng)1~8的地址;總線選用modbusrtu模式,plc通信端口的設(shè)置要與上位機(jī)通信端口的設(shè)置保持一致。
  
2.2真空泵變頻控制硬件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)保留了原有的手動(dòng)控制,方便在系統(tǒng)的測(cè)試、維修期間,或者在自動(dòng)控制出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),作為后備功能啟用。真空泵組的手動(dòng)控制和自動(dòng)控制由手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)來(lái)選擇。為了節(jié)省成本,在自動(dòng)控制模式下,采用一臺(tái)變頻器控制兩臺(tái)電動(dòng)機(jī),變頻器根據(jù)需要在兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)之間進(jìn)行切換。由plc控制電動(dòng)機(jī)的啟停操作。在負(fù)壓罐的輸出管道上,安裝有負(fù)壓傳感器,用于獲得實(shí)際的負(fù)壓壓力。將測(cè)得的負(fù)壓壓力與給定的目標(biāo)值進(jìn)行比較,通過(guò)pid計(jì)算得到變頻器的輸出頻率。整套裝置組成了一個(gè)完整的閉環(huán)控制系統(tǒng),能夠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的需要,自動(dòng)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的輸出功率,從而達(dá)到穩(wěn)定負(fù)壓壓力,節(jié)約能源和原材料的目的。

控制系統(tǒng)的硬件配置包括:臺(tái)安n2系列220v/440v22kw變頻器1臺(tái)、艾默生ec20系列可編程控制器(plc)、艾默生ec20系列8ad模塊、艾默生ec20系列4da模塊、負(fù)壓傳感器、以及空氣開(kāi)關(guān)、斷路器、防雷器等系統(tǒng)保護(hù)性器件

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