監(jiān)控芯片因電源問題引起異常復位的處理辦法
發(fā)布時間:2008/8/23 0:00:00 訪問次數(shù):741
在單片機系統(tǒng)設(shè)計中,對系統(tǒng)的emi、信號完整性、時序設(shè)計都能引起足夠的重視;但對于電源完整性引起的地彈和電源反彈的問題,很多設(shè)計者還是認識得不清晰。在單片機系統(tǒng)設(shè)計中,有時由于芯片自身缺陷或芯片之間接口驅(qū)動配合不當引起的系統(tǒng)不穩(wěn)定,甚至不能工作的情況非常多。下面通過對微處理器監(jiān)控芯片max818在使用中出現(xiàn)異常復位的實例分析,說明由于電源完整性引起的系統(tǒng)工作不穩(wěn)定現(xiàn)象。
1 系統(tǒng)描述
圖1為μp監(jiān)控電路。監(jiān)控芯片max818具有電源低壓監(jiān)視、電池管理、ram片選鎖定及微處理器硬件看門狗功能。電源低壓監(jiān)視是當系統(tǒng)電壓低于芯片設(shè)定電壓時,max818發(fā)出復位信號。電池管理是當vcc高于電池vbatt時,out切換到vcc,電池處于浮充狀態(tài);當vcc低于vbatt時,out切換到vbatt,由電池供電。ram片選鎖定用于上電或掉電時保護ram中的數(shù)據(jù)不丟失且正確讀寫。微處理器硬件看門狗的作用是當程序跑飛,喂狗信號wdi得不到服務(wù)時,芯片發(fā)出復位信號,復位系統(tǒng)。wdi信號懸空時,max818自動發(fā)出復位信號的功能禁止。
系統(tǒng)ram片選信號由cpu的地址線,控制線經(jīng)epld譯碼后輸出接到max818的cein,經(jīng)max818輸出腳ceout接到ram片選ce上。ram的供電電源由max818的out輸出引腳提供。
2 系統(tǒng)異常復位現(xiàn)象及分析解決
在單片機系統(tǒng)調(diào)試過程中,將監(jiān)控芯片max818的看門狗清除引腳wdi懸空,使max818的復位功能禁止,且程序處于仿真狀態(tài),這時系統(tǒng)軟硬件一切功能正常。仿真調(diào)試完畢,將程序?qū)懭雈lash中讓其運行,系統(tǒng)總是不停地復位、重啟。max818的復位腳不停地發(fā)出復位信號,用示波器觀察的波形如圖2所示。
將wdi懸空重新仿真,系統(tǒng)正常;將wdi懸空,寫入flash,系統(tǒng)正常。分析認為是max818自己在發(fā)出復位信號。理論上能引起max818復位的原因有以下2點:
、俪^1.6s,max818引腳(6)wdi沒有喂狗信號,能引起復位;
②系統(tǒng)電源低于max818電源電壓設(shè)定值4.65v,能引起復位。
通過仿真監(jiān)測cpu問隔ls清狗一次;測量系統(tǒng)電源電壓vcc=5.08v。說明不是上面兩條原因引起的復位,而是有別的什么原因引起異常復位。下面分析引起復位的原因:
芯片電源監(jiān)視原理如圖3所示。電源監(jiān)視原理為系統(tǒng)vcc通過電阻分壓后輸入比較器的正端(十),比較器的負端(一)接內(nèi)部基準1.25v。當比較器的+端電壓低于1.25v時,比較器輸出換轉(zhuǎn)。一邊使reset輸出低電平復位系統(tǒng),同時將out切換到batt電池。推測認為,是芯片的cei和ceo引腳狀態(tài)快速切換引起芯片內(nèi)部局部電源電壓下降,經(jīng)內(nèi)部分壓后低于l.25v電源監(jiān)視功能起的作用,發(fā)出復位信號使系統(tǒng)不停復位。根據(jù)推測,為使max818電源監(jiān)視不異常復位,必須使芯片內(nèi)部比較器的+端電壓高于1.25v。為驗證推測,將芯片電源vcc電壓提高到5.3 v以上,這時系統(tǒng)開始正常工作。
將芯片電源vcc恢復到正常5.08 v,在max818的cei輸入引腳串入500ω電阻,以降低cei和ceo引腳狀態(tài)切換速率,這時系統(tǒng)也能正常工作。
3 引起電源完整性原因
①在數(shù)字電路中,當器件處于上升/下降沿很陡的截止和導通轉(zhuǎn)換的過程時,會產(chǎn)生很大的瞬間變化的電流△i。由于電源線和地線都存在引線電感l(wèi),△i通過l將引起地電位的波動和電源電壓的波動,從而引起噪聲,所以也稱為△i噪聲。如果是由于封裝電感而引起地平面的波動,造成芯片地和系統(tǒng)地不一致,這種現(xiàn)象就稱為“地彈(ground bounce)”;同樣,如果是由于封裝電感引起的芯片和系統(tǒng)電源差異,就稱為“電源反彈(power bounce)”。電壓的瞬變由下面的公式定義:
v=l·di/dt
其中:l是電流傳輸路徑上電感的值;出表示信號上升時間間隔內(nèi)電流的變化;出表示電流的傳輸時間(信號的上升時間)。
芯片的內(nèi)部電源引線、地線引線或印制板的布線問題,一般容易引起電源完整性問題。
、诓煌酒慕涌隍(qū)動類型不當也能引起電源完整性問題。例如,用輸出小電流的i/o引腳去驅(qū)動需要大驅(qū)動電流的引腳,容易導致輸出電流的芯片局部電源電壓波動,引起系統(tǒng)工作不正常。
結(jié)語
通過一個具體實例論述電源完整性問題,說明單片機系統(tǒng)中,許多認為莫名其妙的現(xiàn)象很多時候是由于電源完整性余量不夠引起的。在加強系統(tǒng)的emc設(shè)計和時序設(shè)計的同時,還要對電源完整性給予足夠的關(guān)注。
在單片機系統(tǒng)設(shè)計中,對系統(tǒng)的emi、信號完整性、時序設(shè)計都能引起足夠的重視;但對于電源完整性引起的地彈和電源反彈的問題,很多設(shè)計者還是認識得不清晰。在單片機系統(tǒng)設(shè)計中,有時由于芯片自身缺陷或芯片之間接口驅(qū)動配合不當引起的系統(tǒng)不穩(wěn)定,甚至不能工作的情況非常多。下面通過對微處理器監(jiān)控芯片max818在使用中出現(xiàn)異常復位的實例分析,說明由于電源完整性引起的系統(tǒng)工作不穩(wěn)定現(xiàn)象。
1 系統(tǒng)描述
圖1為μp監(jiān)控電路。監(jiān)控芯片max818具有電源低壓監(jiān)視、電池管理、ram片選鎖定及微處理器硬件看門狗功能。電源低壓監(jiān)視是當系統(tǒng)電壓低于芯片設(shè)定電壓時,max818發(fā)出復位信號。電池管理是當vcc高于電池vbatt時,out切換到vcc,電池處于浮充狀態(tài);當vcc低于vbatt時,out切換到vbatt,由電池供電。ram片選鎖定用于上電或掉電時保護ram中的數(shù)據(jù)不丟失且正確讀寫。微處理器硬件看門狗的作用是當程序跑飛,喂狗信號wdi得不到服務(wù)時,芯片發(fā)出復位信號,復位系統(tǒng)。wdi信號懸空時,max818自動發(fā)出復位信號的功能禁止。
系統(tǒng)ram片選信號由cpu的地址線,控制線經(jīng)epld譯碼后輸出接到max818的cein,經(jīng)max818輸出腳ceout接到ram片選ce上。ram的供電電源由max818的out輸出引腳提供。
2 系統(tǒng)異常復位現(xiàn)象及分析解決
在單片機系統(tǒng)調(diào)試過程中,將監(jiān)控芯片max818的看門狗清除引腳wdi懸空,使max818的復位功能禁止,且程序處于仿真狀態(tài),這時系統(tǒng)軟硬件一切功能正常。仿真調(diào)試完畢,將程序?qū)懭雈lash中讓其運行,系統(tǒng)總是不停地復位、重啟。max818的復位腳不停地發(fā)出復位信號,用示波器觀察的波形如圖2所示。
將wdi懸空重新仿真,系統(tǒng)正常;將wdi懸空,寫入flash,系統(tǒng)正常。分析認為是max818自己在發(fā)出復位信號。理論上能引起max818復位的原因有以下2點:
、俪^1.6s,max818引腳(6)wdi沒有喂狗信號,能引起復位;
②系統(tǒng)電源低于max818電源電壓設(shè)定值4.65v,能引起復位。
通過仿真監(jiān)測cpu問隔ls清狗一次;測量系統(tǒng)電源電壓vcc=5.08v。說明不是上面兩條原因引起的復位,而是有別的什么原因引起異常復位。下面分析引起復位的原因:
芯片電源監(jiān)視原理如圖3所示。電源監(jiān)視原理為系統(tǒng)vcc通過電阻分壓后輸入比較器的正端(十),比較器的負端(一)接內(nèi)部基準1.25v。當比較器的+端電壓低于1.25v時,比較器輸出換轉(zhuǎn)。一邊使reset輸出低電平復位系統(tǒng),同時將out切換到batt電池。推測認為,是芯片的cei和ceo引腳狀態(tài)快速切換引起芯片內(nèi)部局部電源電壓下降,經(jīng)內(nèi)部分壓后低于l.25v電源監(jiān)視功能起的作用,發(fā)出復位信號使系統(tǒng)不停復位。根據(jù)推測,為使max818電源監(jiān)視不異常復位,必須使芯片內(nèi)部比較器的+端電壓高于1.25v。為驗證推測,將芯片電源vcc電壓提高到5.3 v以上,這時系統(tǒng)開始正常工作。
將芯片電源vcc恢復到正常5.08 v,在max818的cei輸入引腳串入500ω電阻,以降低cei和ceo引腳狀態(tài)切換速率,這時系統(tǒng)也能正常工作。
3 引起電源完整性原因
、僭跀(shù)字電路中,當器件處于上升/下降沿很陡的截止和導通轉(zhuǎn)換的過程時,會產(chǎn)生很大的瞬間變化的電流△i。由于電源線和地線都存在引線電感l(wèi),△i通過l將引起地電位的波動和電源電壓的波動,從而引起噪聲,所以也稱為△i噪聲。如果是由于封裝電感而引起地平面的波動,造成芯片地和系統(tǒng)地不一致,這種現(xiàn)象就稱為“地彈(ground bounce)”;同樣,如果是由于封裝電感引起的芯片和系統(tǒng)電源差異,就稱為“電源反彈(power bounce)”。電壓的瞬變由下面的公式定義:
v=l·di/dt
其中:l是電流傳輸路徑上電感的值;出表示信號上升時間間隔內(nèi)電流的變化;出表示電流的傳輸時間(信號的上升時間)。
芯片的內(nèi)部電源引線、地線引線或印制板的布線問題,一般容易引起電源完整性問題。
、诓煌酒慕涌隍(qū)動類型不當也能引起電源完整性問題。例如,用輸出小電流的i/o引腳去驅(qū)動需要大驅(qū)動電流的引腳,容易導致輸出電流的芯片局部電源電壓波動,引起系統(tǒng)工作不正常。
結(jié)語
通過一個具體實例論述電源完整性問題,說明單片機系統(tǒng)中,許多認為莫名其妙的現(xiàn)象很多時候是由于電源完整性余量不夠引起的。在加強系統(tǒng)的emc設(shè)計和時序設(shè)計的同時,還要對電源完整性給予足夠的關(guān)注。
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